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(2)气孔的形成机理常温固态金属中气体的溶解度只有高温液态金属中气体溶解度的几十分之一至几百分之一,熔池金属在凝固过程中,有大量的气体要从金属中逸出来。当凝固速度大于气体逸出速度时,就形成气孔。(3)产生气孔的主要原因母材或填充金属表面有锈、油污等,下向焊技能培训,焊条及焊剂未烘干会增加气孔量,因为锈、油污及焊条药皮、焊剂中的水分在高温下分解为气体,增加了高温金属中气体的含量。焊接线能量过小,熔池冷却速度大,不利于气体逸出。焊缝金属脱氧不足也会增加氧气孔。(4)气孔的危害气孔减少了焊缝的有效截面积,使焊缝疏松,从而降低了接头的强度,降低塑性,还会引起泄漏。气孔也是引起应力集中的因素。氢气孔还可能促成冷裂纹。减少飞溅的措施:引起金属飞溅的因素很多,故要减小飞溅,需要根据实际情况进行具体分析,采取有针对性的解决措施。一般说来,有下列一些措施可供考虑:1)电源极性选择直流反接。2)选择合适的焊接电流区域。CO2焊时,每种直径的焊丝其飞溅率都和焊接电流之间存在一定的规律:一般电流小于150A或大于300A飞溅率都较小,介于两者之间的飞溅率较大。在选择焊接电流时,正规下向焊技能培训,应尽可能避开飞溅率高的电流区域。电流确定后在匹配适当的电压,以确保飞溅率小。3)焊垂直时飞溅量小,倾斜角度大,飞溅越多。焊前倾或后倾好不要超过20度。4)焊丝伸出长度。在能保证正常焊接的情况下焊丝伸出长度尽可能缩短。5)长弧焊的时在CO2中加入Ar气。在CO2气体中加入Ar气后,改变了纯二氧化碳气体的导热率高,正规下向焊技能培训,分解吸热,消耗电弧热能高易导致弧柱及电弧斑点强烈收缩,阻碍熔滴过渡的物理化学性质。随着Ar气比例增大,飞溅逐渐减少。CO2Ar混合气体除可克服飞溅外,也改善了焊缝成型,对焊缝溶深、焊缝高度及余高都有影响。实践证明80%Ar20%CO2时飞溅率低。6)采用低飞溅率焊丝。①实芯焊丝。在保证机械性能的前提下,应尽可能降低其中含碳量,并添加适量的钛、铝等合金元素。无论颗粒过度焊接或短路过度焊接都可显著减少由CO等气体引起的飞溅。②采用以Cs2CO3,K2CO3等物质活化处理过的焊丝,进行正极性焊接。③采用药芯焊丝。采用药芯焊丝的金属飞溅率越为实心焊丝的1/3。此外,在焊接回路中串联大的电感,使短路电流上升慢些也可以适当的减少飞溅。怎么有效的解决焊接变形问题。1、焊接前准备,易变形焊材应固定在平台上,使焊材变形几率变小或不变形。焊道不干净或焊道宽窄不一,会使板材变形几率提高,应注意。2、焊接板材过厚应预热板材,预热焊条,在温度相差不大的情况下,板材是不会变形的。如果温差较大,正规下向焊技能培训,板材变形翘起,焊接完成后很难恢复平整,这一点要考虑板材的材质问题等。焊接变形是常有的事,焊接前做好准备会减少很多不必要的麻烦。正规下向焊技能培训-下向焊技能培训-大成职业培训学校由沂南县大成职业培训学校提供。沂南县大成职业培训学校在教育、培训这一领域倾注了诸多的热忱和热情,大成职业培训学校一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王主任。)